西門(mén)子1500plc高速計(jì)數(shù)在噴涂控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
本文介紹了西門(mén)子S7-1500PLC高速計(jì)數(shù)在機(jī)器人噴涂控制系統(tǒng)和懸架行走機(jī)構(gòu)總控制系統(tǒng)中的應(yīng)用;從軟硬件設(shè)計(jì)方面,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試實(shí)例,描述了關(guān)鍵功能的成功實(shí)現(xiàn)。
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
目前,航空產(chǎn)品的制造過(guò)程仍然是勞動(dòng)密集型,工藝復(fù)雜,工作條件差,輔以大量夾具和手工制造,自動(dòng)化能力不足。在“十三五”規(guī)劃和2025年智能制造發(fā)展的背景下,中航工業(yè)復(fù)合材料制造研究院在噴涂領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,利用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn),加快生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級(jí),提高先進(jìn)水平。制造設(shè)備。能力。
該項(xiàng)目采用可移動(dòng)懸浮噴射6軸機(jī)器人,安裝在3自由度笛卡爾坐標(biāo)起重機(jī)上。它可以在噴房的范圍內(nèi)(在噴房間:L30m&次; W9m&次; 6.5m)多個(gè)自由度的運(yùn)動(dòng),如前,后,左,右,上下,旋轉(zhuǎn),帶有噴槍放在機(jī)器人的手臂上,可以噴涂大型復(fù)合工件的外表面。
二、懸掛式機(jī)器人噴涂系統(tǒng)組成
懸掛式機(jī)器人噴涂系統(tǒng)由總控制系統(tǒng),起重機(jī)系統(tǒng)(懸掛行走機(jī)構(gòu)),機(jī)器人系統(tǒng),智能涂料供應(yīng)系統(tǒng)和MCGS觸摸屏系統(tǒng)組成。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖如圖1所示:

圖1機(jī)器人噴涂系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖
起重機(jī)系統(tǒng)包括:1套縱向行走機(jī)構(gòu)(X軸),1套橫向移動(dòng)機(jī)構(gòu)(Y軸),1套升降機(jī)構(gòu)(Z軸)和電動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),以及維修和檢查配件。設(shè)施。如圖2所示:

圖2起重機(jī)和機(jī)器人裝置圖
智能涂料供應(yīng)系統(tǒng)由虹吸管,隔膜泵,物料罐,過(guò)濾器,2KS,壓力調(diào)節(jié)器,空氣保護(hù)器等組成,是一套完整的涂料供應(yīng)系統(tǒng)。它是噴霧系統(tǒng)的重要組成部分,負(fù)責(zé)原料的供應(yīng)。調(diào)整預(yù)混比與原材料的重要作用是執(zhí)行器的必要先決條件。該材料含有油漆,固化劑和清潔劑。
該項(xiàng)目使用Staubli TX250系列6軸機(jī)器人,是最新的機(jī)器人。整個(gè)機(jī)器人系統(tǒng)由三個(gè)部件組成,包括控制器CS8C,機(jī)器人手臂(臂)和手動(dòng)示教器(MCP)。

圖3機(jī)器人全視圖
三、控制系統(tǒng)架構(gòu)
西門(mén)子plcS7-1500主控系統(tǒng)通過(guò)PROFINET總線與涂裝機(jī)器人系統(tǒng),涂料供應(yīng)系統(tǒng)和懸架行程系統(tǒng)進(jìn)行通信,完成系統(tǒng)的整體控制,實(shí)時(shí)監(jiān)控和操作系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),并連續(xù)噴涂整個(gè)工件。plc控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖4所示。主控制系統(tǒng)硬件設(shè)備形式如下表1所示。

圖4系統(tǒng)硬件配置圖

表1主控制系統(tǒng)硬件設(shè)備表
四、控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能
頂置式機(jī)器人噴霧系統(tǒng)使得起重機(jī)系統(tǒng)和機(jī)器人噴霧系統(tǒng)能夠單獨(dú)操作。現(xiàn)場(chǎng)起重機(jī)可由操作面板TP700操作,用于X,Y和Z軸伺服電機(jī)的上電,零點(diǎn)校準(zhǔn),絕對(duì)定位等。
涂料供應(yīng)系統(tǒng)的TP700可以顯示涂料水平,清洗劑水平,固化劑水平,管線壓力,電磁閥狀態(tài),流體調(diào)節(jié)器狀態(tài),2KS系統(tǒng)中各種涂料的自動(dòng)配比,以及氣動(dòng)泵。和防空保護(hù)等。
機(jī)器人系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)屏幕TP700顯示X,Y,Z,RX,RY和RZ的六軸運(yùn)動(dòng)。現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)盒可用于機(jī)器人的離線軌跡規(guī)劃。
總控制系統(tǒng)能夠控制和顯示子系統(tǒng)的狀態(tài)。涂料供應(yīng)系統(tǒng)可以自動(dòng)執(zhí)行顏色變化,進(jìn)料和清潔操作。可以校正在懸架行進(jìn)機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)期間產(chǎn)生的誤差。
五、噴涂工藝流程及控制的技術(shù)要點(diǎn)
懸掛機(jī)器人噴涂系統(tǒng)的噴涂過(guò)程如下:
首先,起重機(jī)系統(tǒng),涂料供應(yīng)系統(tǒng)和噴涂系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒,工件進(jìn)入指定位置,定位→系統(tǒng)檢測(cè)工件的實(shí)際位置→坐標(biāo)配件→示教(手動(dòng)調(diào)試程序)→開(kāi)始運(yùn)行,主控制器讀取油漆“工件”數(shù)據(jù)“,噴涂”軌跡號(hào)“并噴涂”配方確認(rèn)“信號(hào)到機(jī)器人噴涂系統(tǒng)→機(jī)器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂”軌道編號(hào)“和顏色”配方編號(hào)“→機(jī)器人噴涂系統(tǒng)確定當(dāng)前的噴涂公式,然后給出總控制位置1的“噴涂應(yīng)用”信號(hào)→懸架系統(tǒng)的三軸分別到達(dá)指定位置1后,發(fā)送信號(hào)“天賜已到達(dá)噴涂位置”一般控制→2KS混合,機(jī)器人開(kāi)始自動(dòng)噴涂(調(diào)用噴涂程序1)→噴涂工件的1號(hào)區(qū)域,噴涂為c完成后,機(jī)器人在返回到HOME位置后停止,并且“繪制完成”信號(hào)被發(fā)送到一般控制→總控制器讀取“繪制完成”信號(hào),轉(zhuǎn)換工件指針,并指向工件數(shù)據(jù)。 vehicle area地區(qū)rah。
按照上述步驟,噴涂工件3號(hào)區(qū)域,4號(hào)區(qū)域......編號(hào)n區(qū)域,直到工件完成噴涂任務(wù)→機(jī)器人零點(diǎn)返回位置(HOME點(diǎn)),起重機(jī)返回原件位置,工件離線。

圖7噴涂工藝流程圖
為了完成整個(gè)工件的連續(xù)噴涂,直到起重機(jī)返回其原始位置,主控制器S7-1500控制器作為整個(gè)系統(tǒng)最關(guān)鍵的核心部件,協(xié)調(diào)起重機(jī)和機(jī)器人系統(tǒng)的控制。當(dāng)手動(dòng)教學(xué)和調(diào)試機(jī)器人程序時(shí),應(yīng)通過(guò)主控制器的操作屏幕TP1200或工業(yè)計(jì)算機(jī)手動(dòng)記錄每個(gè)區(qū)域中工件的X,Y,Z坐標(biāo)值和機(jī)器人的軌道號(hào)。在中央控制。輸入,保存在總控制S7-1500PLC的數(shù)據(jù)塊中,當(dāng)系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行時(shí),然后自動(dòng)傳輸已經(jīng)存儲(chǔ)在過(guò)程序列中的數(shù)據(jù)。
由于工件的種類繁多,由不同工件劃分的區(qū)域的尺寸是不同的,并且每個(gè)區(qū)域是多個(gè)值。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的DB塊是數(shù)據(jù)的嵌套,即多個(gè)數(shù)組,因此DB塊的大小應(yīng)該足夠大。為了滿足生產(chǎn)要求。如果一般控制選擇S7-300/400 PLC使用STEP7編程方法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和讀取,則很難通過(guò)TIA Portal的TIA編程方法選擇S7-1500PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)該功能,這樣更方便而且容易。實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下所述。
建立工件過(guò)程數(shù)據(jù)表的過(guò)程:
(1)。在TIA Portal V13SP1編程軟件下,添加一個(gè)新的“PLCdatatypes”(相當(dāng)于在Step7中創(chuàng)建的用戶定義的DB塊),名為“Workpiece Recipe”,并添加“Trolley X Coordinates”(定義)整數(shù)數(shù)據(jù)類型),“ Trovan Y坐標(biāo)“(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型),”Trolley Z坐標(biāo)“(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)和”機(jī)器人軌道號(hào)“(定義為字節(jié)數(shù)據(jù)類型),加上兩個(gè)備用數(shù)據(jù)以防止未來(lái)客戶添加新功能,“油漆配方號(hào)”(定義為Word數(shù)據(jù)類型)和“油漆流”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型),現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)直接輸入到屏幕上供油漆系統(tǒng)直接接收。

圖8“工件配方”數(shù)據(jù)集
(2)在Botu程序文件下添加全局類型的DB塊,數(shù)據(jù)編號(hào)為8,名稱為“工件處理表1”,打開(kāi)數(shù)據(jù)塊,在其中添加名稱“工件數(shù)據(jù)”,數(shù)據(jù)類型在上面建立。陣列“工件配方”的類型,范圍從1到200,如圖9所示,數(shù)據(jù)集擴(kuò)展后如圖10所示。并檢查選項(xiàng)“保持”斷電。

圖9“工件處理表1”數(shù)據(jù)集設(shè)置

圖10“工件流程表1”數(shù)據(jù)集擴(kuò)展
(3)編寫(xiě)實(shí)際的教學(xué)和填寫(xiě)表格SCL程序:在Botu程序文件下添加功能功能塊FB63,定義輸入輸出界面,X軸位置,Y軸位置,Z軸位置,機(jī)器人路徑編號(hào),涂料編號(hào),最大工件編號(hào)和HMI內(nèi)存編號(hào)確認(rèn),計(jì)數(shù)指針和其他參數(shù)。接口參數(shù)如圖11所示:
FB63的主要程序如下:
IF#HMI確認(rèn)脈沖=1AND#計(jì)數(shù)指針<=##最大工件數(shù)然后< P="">
//將作為子程序的觸摸屏的IN端口的值輸入DB過(guò)程工件表
“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#count指針]。起重機(jī)X坐標(biāo):=#X軸位置;
“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#count指針]。起重機(jī)Y坐標(biāo):=#Y軸位置;
“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#count指針]。起重機(jī)Z坐標(biāo):=#Z軸位置;
“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#count指針]。機(jī)器人軌道號(hào):=#機(jī)器人路徑號(hào);
“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#count指針]。油漆配方編號(hào):=#paint number;
#count指針:=計(jì)數(shù)指針+1;
//在每次輸入數(shù)組后,指針遞增1指向下一個(gè)位置
END_IF;

圖11顯示了接口的實(shí)際接口參數(shù)。
下面是一個(gè)大型機(jī)翼的數(shù)據(jù)表,以及17個(gè)定點(diǎn)噴霧器來(lái)完成整個(gè)部件。
編號(hào)X軸坐標(biāo)值Y軸坐標(biāo)值Z軸坐標(biāo)值機(jī)器人軌跡編號(hào)

注意:X/Y/Z的單位是mm
表2大翼教學(xué)數(shù)據(jù)表
自動(dòng)多陣列讀取過(guò)程
這個(gè)過(guò)程比較復(fù)雜,包括讀出存儲(chǔ)在“工件過(guò)程表1”陣列DB8中的每組數(shù)據(jù),然后將X軸位置,Y軸位置和Z軸位置傳遞給S7的S7。起重機(jī)系統(tǒng)通過(guò)PROFINET通訊。 -1200PLC,機(jī)器人軌道號(hào)通過(guò)PROFINET通訊傳輸?shù)綑C(jī)器人系統(tǒng)的S7-1200PLC。根據(jù)懸掛式機(jī)器人噴涂系統(tǒng)的噴涂工藝流程。
自動(dòng)讀取工件流程表SCL程序:在Botu程序文件下添加功能塊FB91,定義輸入輸出接口。接口參數(shù)如圖12所示:

圖12自動(dòng)讀取工件過(guò)程表接口參數(shù)
FB91的一部分程序如下:
IF #start signal pulse=1AND first step=0THEN
#o天車X坐標(biāo):=“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#i指定的開(kāi)始步驟]。起重機(jī)X坐標(biāo);
#o天車Y坐標(biāo):=“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#i指定的開(kāi)始步驟]。起重機(jī)Y坐標(biāo);
#o天車Z坐標(biāo):=“工件過(guò)程表1”。工件數(shù)據(jù)[#i指定的開(kāi)始步驟]。起重機(jī)Z坐標(biāo);
#oRobot軌道號(hào):=“工件處理表1”。工件數(shù)據(jù)[#i指定的開(kāi)始步驟]。機(jī)器人軌道號(hào)碼;
#opaint recipe number:=“工件工藝表1”。工件數(shù)據(jù)[#i指定的開(kāi)始步驟]。油漆配方編號(hào);
#i指定開(kāi)始步驟:=1;
#count指針:=#i指定開(kāi)始步驟;
#oCheck表完成起重機(jī)的返回:=0;
END_IF;
六、結(jié)束語(yǔ)
該項(xiàng)目使用西門(mén)子S7-1500PLC和TIA Portal軟件。 S7-SCL語(yǔ)言已廣泛用于編程過(guò)程。與西門(mén)子PLC的其他類型的編程語(yǔ)言相比,SCL在多陣列數(shù)據(jù)處理方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。回收控制任務(wù)更方便,不僅程序小,而且容易出錯(cuò),調(diào)試周期大大縮短。一般來(lái)說(shuō),S7-1500系列PLC用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程,縮短了設(shè)計(jì)和調(diào)試周期,改善了設(shè)備調(diào)試。方法和效率是工業(yè)設(shè)備研發(fā)和制造的重要工具。
系統(tǒng)投入運(yùn)行后,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好,控制可靠穩(wěn)定,噴涂周期縮短,生產(chǎn)效率提高,工件涂層厚度均勻,工件均勻工人的強(qiáng)度大大降低。并改善了工作環(huán)境,并得到了復(fù)合材料和一線員工的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。
標(biāo)題:西門(mén)子1500plc高速計(jì)數(shù)在噴涂控制系統(tǒng)中的應(yīng)用 地址:http://www.matahari.cn/hangye/3791.html